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鍋爐空氣動力場與可調縮孔關系試驗

    鍋爐空氣動力場與可調縮孔調節試驗目的:防止水冷壁結渣,使四角來粉均勻,可調縮孔使每個通風口速度場均衡,爐內溫度場均衡,保證機組在額定出力工況下長期穩定運行,根據對爐進行大修后鍋爐冷態一、二次風調平試驗。為熱態運行提供依據。

 冷態動力場試驗步驟及方法
    1.逐個檢查和校正各可調縮孔、風門、擋板,要求實際開度與指示開度一致,開關靈活、到位,無卡澀現象。
    2待檢查完畢,具備啟動條件后,啟動兩臺空氣預熱器、兩臺引風機、兩臺送風機、兩臺一次風機、一臺密封風機與可調縮孔。
    3爐膛吹掃4小時以上。
    3.1維持爐膛負壓-50Pa,一次風機出口風壓保持6.0KPa以上運行。
    3.2所有磨煤機熱風門、冷風門、混合風門全開。
    3.3所有磨煤機驅動端和非驅動端容量風全開。
    3.4所有磨煤機的可調縮孔驅動端和非驅動端旁路風全開。
    3.5所有磨煤機各出口粉管關斷門全開。
    3.6所有二次風輔助風擋板全開。
    3.7維持以上工況,每半小時擺動一次燃燒器。期間間隔全關、全開以上各風門、擋板進行爐膛吹掃。
    4進行尾部煙道新安裝擋板試驗
    4.1新安裝可調縮孔擋板開至 ,吸、送風負荷加至200MW負荷風量,記錄各風機電流、擋板等參數;再逐步關小新安裝擋板開至75%,50%,25%,0%記錄各風機電流、擋板等參數;觀察負壓變化及風機喘震情況。
    5實測一次風噴口風速,對一次風風量測量裝置進行標定。
    6對四角一次風速進行偏差計算,通過調整一次風管的可調縮孔,進行一次風調平。一次風模化風速選定為28m/s。
    7實測二次風速,記錄二次風風箱及可調縮孔靜壓,校核二次風大風箱 性。二次風模化風速選定為30m/s。

可調縮孔質量驗收標準
    1、煙風系統通風檢查符合設計要求。
    2、同層一次風調平四角風速偏差小于5% 。
    3、同層二次風調平四角風速偏差小于5% 。
    4、目視燃燒器同層擺動一致,且與表盤一致。

可調縮孔 注意事項
    1、爐膛組合架由相關部門驗收合格,并由檢修部專人操作。
    2、試驗期間,爐膛內部及煙、風道內停止一切施工作業。
    3、煙、風道上的各人孔門、可調縮孔、檢查孔應關閉,撈渣機水封應投入。
    4、風機運行期間, 地應有專人負責監視。如發現異常應立即通知有關人員,如有危及人身或設備 的可能,應立即停機,然后通知有關人員處理。
    5、進行爐內試驗時,試驗人員應戴 帽,高空作業時必須系好 帶、 防護工作符合NOSA要求。

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